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影响脱硫塔效率的四大圆素

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影响脱硫塔效率的四大圆素

发布日期:2019-05-20 作者: 点击:

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    1.原脱硫塔装置手工制作流程如下:锅炉引风机下的烟气经换热器降温下进入顺流塔预脱硫,再经U颈进入逆流塔继续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热下通过增压风机送到烟囱排放;当脱硫塔停运或事易于 时,FGD装置入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量大小通过增压风机导叶开度进行调节;每套脱硫塔浆液循环泵策划4台,母管制喷淋。氧化风机策划1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15布置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池通过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超过3000mm时,才能达到切泡池;吸收塔调整运行液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分通过脱水系统生成石膏,一部分直接通过抛浆系统排出装置。


  2.脱硫塔技改


  为适应高硫煤种,该电厂脱硫装置于2008年至2009年进行改造,FGD进出口烟道内加热器取消,浆液循环量由原来的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原来的20.4增加到35.4,脱硫塔浆池运行液位仍然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时间由原来的2.13min缩短至1.87min。脱硫塔浆池中石膏停留时间由原来的10.133h增加到12.44h。烟气量由原来的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,烟气温度由原来的142℃提高到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原策划14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔Ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原策划4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速维持在3.81m/s。脱硫塔出口烟气温度由原策划48.9℃提高53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h底子上增加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000Nm3/h底子上增加1台30000 Nm3/h的氧化风机。脱水系统新增一套皮带脱水机,扩容下的脱硫塔浆液移出吸收塔仍采取应用一半脱水一半抛浆的方式。

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  3.改造下脱硫塔的运行参数


  为进一步提升脱硫效率而采取新的措施供给可靠的数据支持,调试单位收集了一段时间内脱硫塔的运行参数及其趋势并进行了一些相应试验。


  4 影响圆素归纳


  从如该氧化风机对循环泵电流运行趋势的影响和其它圆素对脱硫塔脱硫效率的影响的历史数据绘制成的表格可以得出,氧化空气是引起循环泵电流波动范围较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液pH值、负荷以及煤质含硫量对脱硫效率均有较大影响。但影响脱硫塔脱硫效率的圆素不限于如该 圆素,还包括浆液喷嘴垂直度,浆液喷射高度、浆液喷嘴间距、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等圆素。


  玻璃钢脱硫塔除雾器的除雾成果对脱硫系统的稳定运行、烟道腐蚀及烟气排放有要紧影响,研究不同空塔流速及组合条件下玻璃钢脱硫塔除雾器的除雾性能很有需要。易于 ,建立了接近实际工程的喷淋脱硫塔实验台,研究了空塔流速、喷淋层与玻璃钢脱硫塔除雾器跨距、不同雾化喷嘴等对玻璃钢脱硫塔除雾器出口液滴含量、粒径分布的影响,以及管式玻璃钢脱硫塔除雾器性能。


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